Guten Tag!
Ich habe vor Kurzem endlich meinen ersten VESC mit einem UBOX SLU 80V 100A Controller gebaut. Als Basis diente mir ein Ninebot G30P, den ich mit Vorder- und Hinterradaufhängung ausgestattet habe. Mein Motor ist ein Lonnyo 3500W.
Aktuell verwende ich meinen alten 54V-Akku (15S6P) mit EVE 35E Zellen. Sobald mein VESC einwandfrei funktioniert, plane ich, einen Akku mit höhervoltigen 21700 Zellen zu bauen.
Nach den Anweisungen im Forum habe ich alle Kabel verlötet und die originale Ninebot BLE mit dem UBOX Controller verbunden. Ich verwende das Skript von Zodiak1993 (https://rollerplausch.com/threads/vesc-controller-einbau-1s-pro2-g30.6032/). Die Steuerung über die Ninebot BLE funktioniert. Gas und Bremse reagieren gut.
Allerdings bin ich auf ein schwerwiegendes Problem gestoßen. Bei meiner ersten Fahrt mit ca. 16–17 km/h reagierte mein Scooter einige Sekunden lang nicht auf den Gasgriff. Dann trat das Problem erneut auf. Gelegentlich erschien kurz eine rote 4 auf dem Display, die aber sofort wieder verschwand.
Auf Anraten der KI erhöhte ich den Motorstrom auf 100 A, den Bremsstrom auf -50 A und den maximal möglichen Motorstrom auf 150 A. Außerdem reduzierte ich die Akkukapazität auf 80 A und stellte die Rekuperationsbremse auf -15 A ein. Dadurch fährt mein Scooter nun nicht schneller als 10 km/h. Bei 10 km/h vibriert der Motor stark und deutlich spürbar.
Dies ist mein erster VESC, und ich wäre für jeden Rat oder jede Hilfe bei der Einrichtung sehr dankbar.
Ich habe vor Kurzem endlich meinen ersten VESC mit einem UBOX SLU 80V 100A Controller gebaut. Als Basis diente mir ein Ninebot G30P, den ich mit Vorder- und Hinterradaufhängung ausgestattet habe. Mein Motor ist ein Lonnyo 3500W.
Aktuell verwende ich meinen alten 54V-Akku (15S6P) mit EVE 35E Zellen. Sobald mein VESC einwandfrei funktioniert, plane ich, einen Akku mit höhervoltigen 21700 Zellen zu bauen.
Nach den Anweisungen im Forum habe ich alle Kabel verlötet und die originale Ninebot BLE mit dem UBOX Controller verbunden. Ich verwende das Skript von Zodiak1993 (https://rollerplausch.com/threads/vesc-controller-einbau-1s-pro2-g30.6032/). Die Steuerung über die Ninebot BLE funktioniert. Gas und Bremse reagieren gut.
Allerdings bin ich auf ein schwerwiegendes Problem gestoßen. Bei meiner ersten Fahrt mit ca. 16–17 km/h reagierte mein Scooter einige Sekunden lang nicht auf den Gasgriff. Dann trat das Problem erneut auf. Gelegentlich erschien kurz eine rote 4 auf dem Display, die aber sofort wieder verschwand.
Auf Anraten der KI erhöhte ich den Motorstrom auf 100 A, den Bremsstrom auf -50 A und den maximal möglichen Motorstrom auf 150 A. Außerdem reduzierte ich die Akkukapazität auf 80 A und stellte die Rekuperationsbremse auf -15 A ein. Dadurch fährt mein Scooter nun nicht schneller als 10 km/h. Bei 10 km/h vibriert der Motor stark und deutlich spürbar.
Dies ist mein erster VESC, und ich wäre für jeden Rat oder jede Hilfe bei der Einrichtung sehr dankbar.