RP ✔️ Ninebot G30D - Alle Informationen zum Gen2 Motor ~39km/h + Einbau 🔧

Mich interessiert wie das funktioniert 🤔
Ich habe auch den Gen2 verbaut und schaffe gerade so mal kurz 33 km/h mit (dpc)

Ein Brushesmotor hat ja immer eine gewisse kv pro Volt.
Wenn du an der Spannung nichts geändert hast, wie kann er dann plötzlich schneller fahren?
 
Mich interessiert wie das funktioniert 🤔
Ich habe auch den Gen2 verbaut und schaffe gerade so mal kurz 33 km/h mit (dpc)

Ein Brushesmotor hat ja immer eine gewisse kv pro Volt.
Wenn du an der Spannung nichts geändert hast, wie kann er dann plötzlich schneller fahren?
Erklärung findest du in der Anleitung, Punkt 14.
 
Hammer, das neue Field Weakening bei SHU ist einfach nur saugut! :love:
Großen Dank an die Entwickler! (y)

Mir geht es nicht um einen neuen Geschwindigkeitsrekord, sondern um eine angenehme Reisegeschwindigkeit auf meiner 90%ig nicht-öffentlichen Pendelstrecke zur Arbeit.

Fahre momentan mit folgenden Einstellungen:

DPC 20A (Flat)
Start speed 25 km/h
Initial current 2 A
Variable current 500 mA/km/h

Damit erreiche ich 36-37 km/h (Dashboard), entspricht ca. 35 km/h (GPS). Bergab sollte man lieber kein Gas geben, sonst geht es zügig mit 45 km/h (Dashboard) hinunter!

Nach 15 km ist der Motor bei morgendlichen Außentemperaturen um die 20 Grad dann lauwarm. Denke daher, dass diese Einstellungen einigermaßen schonend für Motor und Controller sein sollten. Notfalls habe ich ja noch den Gen1 als Ersatz im Keller ;)

Übrigens ist der Anzug mit der Beta DRV 1.8.7 deutlich stärker als die 1.7.3. Eine langgezogene 13%-Steigung von ca. 100 m Länge schaffe ich jetzt bei 28 A mit 20 kmh (Dashboard), davor waren es 17.

Edit: Neue Phasenstecker sind Pflicht ‼️

Paulederbaus Paulederbaus Gibt es eine Donation-Seite für das SHU-Team? :coffee:
 
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Hammer, das neue Field Weakening bei SHU ist einfach nur saugut! :love:
Großen Dank an die Entwickler! (y)

Mir geht es nicht um einen neuen Geschwindigkeitsrekord, sondern um eine angenehme Reisegeschwindigkeit auf meiner 90%ig nicht-öffentlichen Pendelstrecke zur Arbeit.

Fahre momentan mit folgenden Einstellungen:

DPC 20A (Flat)
Start speed 25 km/h
Initial current 2 A
Variable current 500 mA/km/h

Damit erreiche ich 36-37 km/h (Dashboard), entspricht ca. 35 km/h (GPS). Bergab sollte man lieber kein Gas geben, sonst geht es zügig mit 45 km/h (Dashboard) hinunter!

Nach 15 km ist der Motor bei morgendlichen Außentemperaturen um die 20 Grad dann lauwarm. Denke daher, dass diese Einstellungen einigermaßen schonend für Motor und Controller sein sollten. Notfalls habe ich ja noch den Gen1 als Ersatz im Keller ;)

Übrigens ist der Anzug mit der Beta DRV 1.8.7 deutlich stärker als die 1.7.3. Eine langgezogene 13%-Steigung von ca. 100 m Länge schaffe ich jetzt bei 28 A mit 20 kmh (Dashboard), davor waren es 17.

Edit: Neue Phasenstecker sind Pflicht ‼️

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Ich helf mal aus: https://rollerplausch.com/help/donate/
 
Hallo zusammen. Ich habe nun auch mal das "Field Weakening" ausprobieren wollen. Alle Einstellungen siehe angehängtes JPG. Haben den Gen2 Motor (ist einer, Seriennummer fängt mit 9 an ...) in meinem G30. Das Dashboard zeigt mir ohne Last bei Vollgas ca. 55 km/h. Unter Last (ich ca. 110 kg) und gerade aus ohne Steigung komme ich gerade mal auf 36 km/h (Akku voll). Mach ich da irgend etwas falsch? Einstellungen sind denke ich ok (siehe JPG). Achso Reifendruck bei ca. 3,5 bar. Würd mich über Tipps freuen. Gruß, repetitore
 

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  • Test vMax mit Gen2-Motor.webp
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Hallo zusammen. Ich habe nun auch mal das "Field Weakening" ausprobieren wollen. Alle Einstellungen siehe angehängtes JPG. Haben den Gen2 Motor (ist einer, Seriennummer fängt mit 9 an ...) in meinem G30. Das Dashboard zeigt mir ohne Last bei Vollgas ca. 55 km/h. Unter Last (ich ca. 110 kg) und gerade aus ohne Steigung komme ich gerade mal auf 36 km/h (Akku voll). Mach ich da irgend etwas falsch? Einstellungen sind denke ich ok (siehe JPG). Achso Reifendruck bei ca. 3,5 bar. Würd mich über Tipps freuen. Gruß, repetitore
Hallo repetitore,

wir haben ungefähr das selbe Gewicht.
Ich fahre min. mit 4 bar Luftdruck (möglicher Komfortverlust) vorne und hinten!
Bei variabel current kann man auch höher gehen, ich fahre derzeit mit 1500 mA.
Die restlichen Einstellungen sind bei mir soweit identisch.

Ich habe damit min 40 km/h auf dem Dashboardanzeige, auf der Geraden ohne Steigung. Bei den Steigungen ist eventuell ein leichter Verlust (Field weakening scheint sich hier eher negativ auszuwirken) zu verzeichnen. Wer also in bergigen Terrain wohnt eher zu überlegen..... Der gen 2 Motor scheint zumindest bei höheren Fahrergewicht, gegenüber dem gen 1 Motor im hügeligen und bergigen Bereich an Steigungen eventuell unterlegen zu sein.... Also Endgeschwindigkeit zwar höher, Steigleistung eventuell etwas schlechter......

...ach ja wurde schon oft gesagt aber nochmal....Die Phasenstecker Motor - Controller sollten unbedingt in hochwertige Goldkontaktstecker wie z.B. xt 150 getauscht worden sein!!

Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen und wünsche ein schönes Rollerwochenende!
 
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Hallo repetitore,

wir haben ungefähr das selbe Gewicht.
Ich fahre min. mit 4 bar Luftdruck (möglicher Komfortverlust) vorne und hinten!
Bei variabel current kann man auch höher gehen, ich fahre derzeit mit 1500 mA.
Die restlichen Einstellungen sind bei mir soweit identisch.

Ich habe damit min 40 km/h auf dem Dashboardanzeige, auf der Geraden ohne Steigung. Bei den Steigungen ist eventuell ein leichter Verlust (Field weakening scheint sich hier eher negativ auszuwirken) zu verzeichnen. Wer also in bergigen Terrain wohnt eher zu überlegen..... Der gen 2 Motor scheint zumindest bei höheren Fahrergewicht, gegenüber dem gen 1 Motor im hügeligen und bergigen Bereich an Steigungen eventuell unterlegen zu sein.... Also Endgeschwindigkeit zwar höher, Steigleistung eventuell etwas schlechter......

...ach ja wurde schon oft gesagt aber nochmal....Die Phasenstecker Motor - Controller sollten unbedingt in hochwertige Goldkontaktstecker wie z.B. xt 150 getauscht worden sein!!

Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen und wünsche ein schönes Rollerwochenende!
Hallo, Stecker (MT 60) sind bestellt, deshalb wollte ich auch nicht mit variabel current über 800 gehen, wobei ich gar nicht weiss, ob dieser Wert auf die Leistungsaufnahme überhaupt einen Einfluss hat. Werde heute nochmal mit etwas mehr Luft im Reifen ein wenig rumprobieren, dann kommen demnächst die Stecker rein. Danke Dir ...
 
Also ich hab jetzt noch einmal mit 4 bar getestet. Mehr als 37 km/h (lastfrei 56 mit gen2 wie oben beschrieben) sind nicht drin, was aber auch ok ist. Sind dann wohl echte 35-36 nach meiner GPS-Messung. Was mich nun aber wundert ist, das mein zweiter G30, bei dem ich den Motor nicht getauscht habe (also noch original gen1) lastfrei ebenfalls 56 km/h anzeigt (gleiche Einstellungen). Gibts nun zwischen gen1 und gen2 keinen Unterschied mehr wenn man Field Weakening benutzt?
 
......zumindest wenn man die Angaben auf der ersten Seite ließt, scheint es doch Unterschiede baulicher Art zu geben!

Unterschiede zwischen 1st Gen & 2nd Gen Motor:
• Der 1st Gen Motor beschleunigt bis 12 km/h besser, danach der 2nd Gen Motor.
• Steigungen schafft der 2nd Gen Motor besser, als der 1st Gen Motor. (habe aber auch schon gelesen, daß der gen1 im bergigen Terrain besser sein soll und der gen2 im Flachland eher geeignet ist)

Realistisch erreichen Scooter mit einem Gen1 Hinterrad im Durchschnitt ca. 28 km/h und mit Gen.2 Hinterrad ca. 33 km/h. (ohne Fieldweakening)
Ohne einen 48V-Mod sind die 40 km/h nicht zu erreichen. (ausser mit Fieldweakening, dann auch mit 36V)


• Auch unter 20% Akku, fährt der GEN2 Motor noch immer 30km/h! (mit Fieldweakening schneller)
 
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......zumindest wenn man die Angaben auf der ersten Seite ließt, scheint es doch Unterschiede baulicher Art zu geben!

Unterschiede zwischen 1st Gen & 2nd Gen Motor:
• Der 1st Gen Motor beschleunigt bis 12 km/h besser, danach der 2nd Gen Motor.
• Steigungen schafft der 2nd Gen Motor besser, als der 1st Gen Motor. (habe aber auch schon gelesen, daß der gen1 im bergigen Terrain besser sein soll und der gen2 im Flachland eher geeignet ist)

Realistisch erreichen Scooter mit einem Gen1 Hinterrad im Durchschnitt ca. 28 km/h und mit Gen.2 Hinterrad ca. 33 km/h. (ohne Fieldweakening)
Ohne einen 48V-Mod sind die 40 km/h nicht zu erreichen. (ausser mit Fieldweakening, dann auch mit 36V)


• Auch unter 20% Akku, fährt der GEN2 Motor noch immer 30km/h! (mit Fieldweakening schneller)
hi mopsy, das ist mir schon alles klar gewesen. Ohne Fieldweakening hab ich auch einen Unterschied zwischen den beiden Motoren feststellen können. Der gen2 war in der Endgeschwindigkeit immer ein Tick schneller. Mich hat nur gewundert, das mit Fieldweakening nun beide Motoren die gleiche Endgeschwindigkeit (Lastfrei, 56 km/h) auf dem Display anzeigen.
 
Gen2 Motor im spanischen Shop bestellt und reingefallen.

Ich wollte nur mal von meinem Kauf im spanischen iscooting berichten.

Bestellt war ein iscooting.com/de/product/motor-ninebot-max-g30-2/

und gekommen ist dieser hier:

IMG_5428.jpeg IMG_5429.jpeg


kotzt mich völlig an... zumal er auf seiner Webseite den korrekten Motor (mit Torxschrauben und QR-Code) abbildet.

Na ja, via Paypal bezahlt und eine Mail an ihn geschrieben. Mal sehen, wie er sich rausredet.

Im Grunde wäre es mir egal, da ich sowieso nur den Kern umbaue... aber ist es denn wirklich nen Gen2 Motor?


Mod-Edit: Links gleich weggemacht
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Das erste und dritte Bild in seinem Shop zeigen eindeutig Kreuzschrauben und keinen QR-Code... . Zumal so etwas immer nur mit "Symbolbilder" abgetan werden kann.
Na ja, aber es ist schon recht irreführend, wenn im Text steht Series 9 Motor und in der Mitte dann auch das korrekte Foto abgebildet ist.
Und ja, ich hätte genauer hinschauen müssen... aber dennoch finde ich, dass es vom Shopbetreiber gewollt ist. Es hätte ja ganz klar schreiben können, dass es ein 'baugleicher Motor' ist (sofern er das stimmt), oder den Hinweis 'kein Original' mit dazu schreiben können.