RP ✔️ 🛠️ ST-Link Tutorial Ninebot G30D/G30D II ESC mit dem ReFlasher unbricken (einfachste Methode)

Der untere ESC ist der herkömmliche ESC des G30D.
Ja und das ist ja auch seiner den er momentan da hat und probiert zu flashen.
Das ist kein XBOT clone Controller und sollte normalerweise per ST-Link flashbar sein.
Es sei denn dort ist XD drauf.
 
Ja und das ist ja auch seiner den er momentan da hat und probiert zu flashen.
Das ist kein XBOT clone Controller und sollte normalerweise per ST-Link flashbar sein.
Es sei denn dort ist XD drauf.
Ich danke euch für eure schnelle Hilfe ich lass mir das mal alles durch den Kopf gehen evtl finde ich Lösungen 😅
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Ja und das ist ja auch seiner den er momentan da hat und probiert zu flashen.
Das ist kein XBOT clone Controller und sollte normalerweise per ST-Link flashbar sein.
Es sei denn dort ist XD drauf.
Vielleicht habe ich auch einfach was falsch gemacht und kriege deswegen auch keine Verbindung hin
 
ReFlasher wurde auf Version 1.4 aktualisiert.

- Unterstützung für weitere Roller der F-Serie hinzugefügt.
- Unterstützung für D-Serie hinzugefügt.
- Unterstützung für G2 DRV hinzugefügt.

Danke an @topoll113 (https://t.me/topoll113) für das Update

Der Forenbeitrag wurde ebenfalls aktualisiert.
[Forumsbeitrag/Download-Link] ( )

Sie können die G2-Firmwaredateien jetzt auch aus den üblichen Firmware-Repos ( ScooterHacking.org ( ) / GitHub ( ) ) beziehen.
 
ReFlasher wurde auf v1.4.1 aktualisiert

- Fehler beim G2 Flash behoben.
- Fehlende Diagramme hinzugefügt.
- Ein Fehler beim Flashen von Benutzerdaten wurde behoben.

Der Forenbeitrag wurde ebenfalls aktualisiert.
[Forumsbeitrag/Download-Link] ( )
 
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Reaktionen: GeoBot
Moin zusammen, da mir hier bereits gesagt wurde, dass mein Roller nur durch ein Downgrade zu retten ist, habe ich mir alles besorgt und mich eingelesen.
Ich bekomme zum Reflasher keine Verbindung „couldnt Connect to target“.
Reflasher Version 1.4.2.
Ich habe einen G30D, wähle im Programm Ninebot G30
Seriennummer habe ich eingegeben und den ST LINK Geupdatet.

Ich habe die SWDIO und SWCLK Verbindung erst mit 2 Nadeln versucht und dann mit einem Kupfer Draht.
Hat jemand ne Idee ?
Habe ich etwas vergessen ?

Lg
 

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Habe ich etwas vergessen ?
Nein, hast du nicht.
Du musst für gute konektivität zwischen ST-Link <--> ESC sorgen.
Viel mehr kann man dazu nicht sagen.

Wenn es partout nicht klappt, haben wir die RP hilft RP Rubrik.
Dort bieten Nutzer die das schon oft gemacht haben an das für dich zu übernehmen.
(Angepinnte Beiträge)
 
Nein, hast du nicht.
Du musst für gute konektivität zwischen ST-Link <--> ESC sorgen.
Viel mehr kann man dazu nicht sagen.

Wenn es partout nicht klappt, haben wir die RP hilft RP Rubrik.
Dort bieten Nutzer die das schon oft gemacht haben an das für dich zu übernehmen.
(Angepinnte Beiträge)
Danke. Dann probiere ich noch ein paar andere Sachen aus. Zur Not hole ich mir hier Hilfe. Habe schon gesehen, dass es Angebot wird.

Lg
 
Nein, hast du nicht.
Du musst für gute konektivität zwischen ST-Link <--> ESC sorgen.
Viel mehr kann man dazu nicht sagen.

Wenn es partout nicht klappt, haben wir die RP hilft RP Rubrik.
Dort bieten Nutzer die das schon oft gemacht haben an das für dich zu übernehmen.
(Angepinnte Beiträge)

Es hat endlich geklappt. Musste das Silikon wegkratzen. Das ganze hat ca 5-6 Sekunden gedauert und es kam All Done.

Ich habe den Controller angeschlossen und den Roller mal testweise angemacht, bevor ich wieder alles verschraube. Der Motor macht komische Geräusche, Rad bewegt sich nicht alle Lampen gingen an und ich musste die Stromverbindung kappen um in auszubekommen. Bin langsam am verzweifeln..
Hat jemand eine Idee woran es liegt ? 🙏